
河北盛華化工有限公司于2007年9月份引進(jìn)了由原北京化二股份有限公司設(shè)計(jì)的10萬t/aPVC裝置,2008年年底完成設(shè)備安裝及以水代料的聯(lián)動(dòng)試車。由于受全球金融危機(jī)的影響,該裝置于2009年3月份才開始投料生產(chǎn),5月份滿負(fù)荷生產(chǎn)。新裝置的投產(chǎn)為該公司的節(jié)能降耗提供了強(qiáng)有力的保障,生產(chǎn)1tPVC的電石消耗低至1.46t。但該裝置于2009年8-9月連續(xù)發(fā)生離心機(jī)跳車故障,其原因是電流過載而使進(jìn)料閥關(guān)閉。河北盛華化工有限公司通過改造離心機(jī)系統(tǒng),使生產(chǎn)順利進(jìn)行,并且降低了能耗。
1 離心機(jī)的結(jié)構(gòu)及工作原理
河北盛華化工有限公司使用的離心機(jī)為LW720AⅢ離心機(jī),它主要由限矩保護(hù)裝置、差速器、螺旋、轉(zhuǎn)鼓、機(jī)罩、機(jī)座、潤滑系統(tǒng)、主電動(dòng)機(jī)組成。
LW720AⅢ離心機(jī)工作原理為:懸浮液經(jīng)進(jìn)料管螺旋進(jìn)料口進(jìn)入轉(zhuǎn)鼓,在主電動(dòng)機(jī)高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力作用下,較大、較重的固相顆粒沉積在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁上,與轉(zhuǎn)鼓相對(duì)運(yùn)動(dòng)的螺旋葉片連續(xù)將沉積在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁上的固相顆粒刮下并推至排渣口。分離后的清液經(jīng)堰板開口流出轉(zhuǎn)鼓,螺旋與轉(zhuǎn)鼓的相對(duì)運(yùn)動(dòng)由差速器實(shí)現(xiàn)。差速器的外殼與轉(zhuǎn)鼓連接,輸出軸與螺旋連接,輸入軸與限矩保護(hù)裝置連接。主電動(dòng)機(jī)帶動(dòng)轉(zhuǎn)鼓旋轉(zhuǎn)的同時(shí),也帶動(dòng)了差速器外殼旋轉(zhuǎn),由于輸入軸與限矩保護(hù)裝置連接,限矩保護(hù)裝置產(chǎn)生制動(dòng)力矩,從而驅(qū)動(dòng)行星輪帶動(dòng)輸出軸旋轉(zhuǎn),并按一定的比例將扭矩傳給螺旋,從而實(shí)現(xiàn)了離心機(jī)對(duì)物料的連續(xù)分離。
PVC漿料特性:固相粒度(140~198um)≥80%,懸浮液質(zhì)量分?jǐn)?shù)≤25%,懸浮液密度≤1200kg/m3(20℃),進(jìn)料壓力0.15~0.30MPa,進(jìn)料溫度≤75℃。
轉(zhuǎn)鼓大端直徑720mm,轉(zhuǎn)速2300r/min,分離因數(shù)2310,液層深度23~63mm,差速器減速比38/31,分離后固相含水質(zhì)量分?jǐn)?shù)≤25%,分離后液相含水質(zhì)量分?jǐn)?shù)≤0.1%。
2 LW720AⅢ離心機(jī)運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題
2009年5月份,LW720AⅢ離心機(jī)開始滿負(fù)荷生產(chǎn)運(yùn)行;9月5日,2#離心機(jī)發(fā)生電動(dòng)機(jī)負(fù)荷過高(超過設(shè)定高限190A)的跳車停機(jī)故障。拆開離心機(jī)大蓋后發(fā)現(xiàn)排水口堆有大量樹脂,轉(zhuǎn)鼓與螺旋之間有1層約0.7cm厚的塑化片。因螺旋轉(zhuǎn)動(dòng)過程中摩擦力增大,造成差速器扭矩過大而發(fā)生跳車。經(jīng)離心機(jī)生產(chǎn)廠家技術(shù)人員指導(dǎo),3次拆裝調(diào)整間隙后,于9月14日再次運(yùn)行,1個(gè)月未發(fā)生跳車事故。10月中旬再次拆裝過程中發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)鼓外壁在第1道隔板處發(fā)生磨損,磨損深度達(dá)4.7mm(廠家技術(shù)規(guī)定轉(zhuǎn)鼓磨損深度達(dá)2.5mm時(shí)設(shè)備將不能使用)。由于離心機(jī)轉(zhuǎn)速高達(dá)2300r/min,所以一旦發(fā)生事故,后果非常嚴(yán)重。經(jīng)仔細(xì)觀察、分析,認(rèn)為磨損原因是干燥開停車過程中出現(xiàn)了倒風(fēng)現(xiàn)象,在空氣夾帶PVC粉經(jīng)離心機(jī)吹到母液池的過程中,于轉(zhuǎn)鼓與隔板處發(fā)生了磨損,轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度降低,影響了安全生產(chǎn)。
3 解決離心機(jī)轉(zhuǎn)鼓磨損對(duì)策
(1)將離心機(jī)排風(fēng)改為自然排風(fēng)。原工藝設(shè)計(jì)為離心機(jī)下料斗側(cè)面有1個(gè)錐形排風(fēng)斗(與下料斗隔有不銹鋼網(wǎng)),再由風(fēng)機(jī)連接后排風(fēng)。風(fēng)機(jī)運(yùn)行幾天后將不銹鋼網(wǎng)抽破,樹脂隨著熱氣被風(fēng)機(jī)抽出,不僅損失了成品料,而且污染了周圍環(huán)境。風(fēng)機(jī)不能正常運(yùn)轉(zhuǎn),停止運(yùn)行后料斗排風(fēng)不暢,造成PVC粉料由空氣夾帶進(jìn)入母液池的過程中在隔板處發(fā)生磨損。
改進(jìn)方案:將料斗排風(fēng)由風(fēng)機(jī)排風(fēng)改為自然排風(fēng),以保證不銹鋼網(wǎng)不會(huì)被抽破,料斗中的空氣會(huì)順著改造后的排風(fēng)管自然排出。此項(xiàng)改進(jìn)可以起到給料斗排風(fēng)的作用,同時(shí)PVC粉料不會(huì)被抽出而造成環(huán)境污染,還避免了成品料的損失。如果按照每天損失1袋成品料計(jì),每年的經(jīng)濟(jì)損失近7000元。風(fēng)機(jī)停止運(yùn)行還可以節(jié)省電力,排風(fēng)機(jī)功率為11kW,每年開工時(shí)間按8000h計(jì),可以節(jié)省用電88000kW·h/a。
(2)由于原設(shè)計(jì)母液水管為DN250不銹鋼水管,空氣會(huì)經(jīng)此通道夾帶PVC樹脂進(jìn)入母液池。河北盛華化工有限公司在2009年10月份停車檢修時(shí),從母液池挖出PVC樹脂8t多,此時(shí)據(jù)裝置滿負(fù)荷開車僅4個(gè)月。如果按此計(jì)算,每年將損失24tPVC樹脂,以市場(chǎng)價(jià)7000元/t計(jì),每年可以避免直接經(jīng)濟(jì)損失168000元。由此裝置的生產(chǎn)能力和離心機(jī)的分離效果判定,如果只是母液中含有不能被分離的PVC樹脂,則收集到的PVC樹脂不會(huì)有這么多,因此絕大多數(shù)PVC樹脂是由空氣夾帶進(jìn)入母液池的。
改進(jìn)方案:將原母液水管用“8”字盲板隔開,改為“U”形管路,目的是利用母液水在“U”形管中形成液封,阻斷空氣的通路,使空氣只能從排風(fēng)口排出。“U”形管底部直管段一端連接1個(gè)排污閥,每周排污檢查1次,防止PVC樹脂在此直管段堵死而導(dǎo)致離心母液水無法排至母液池。
補(bǔ)充方案:通過前兩項(xiàng)的改進(jìn),該裝置目前運(yùn)行完好,離心機(jī)再也沒有發(fā)生跳車故障,打開離心機(jī)大蓋也沒有發(fā)現(xiàn)在排水口出現(xiàn)堆料現(xiàn)象。根據(jù)離心機(jī)的工藝設(shè)計(jì)要求,給離心機(jī)腔內(nèi)鼓風(fēng),增大離心機(jī)腔內(nèi)壓力,使通過第1處隔板內(nèi)的壓力大于另一側(cè)壓力。目前該離心機(jī)裝置運(yùn)行狀態(tài)完好,該排風(fēng)機(jī)還沒有運(yùn)行。
4 結(jié)語
對(duì)離心系統(tǒng)進(jìn)行改造后,裝置已運(yùn)行3個(gè)月,運(yùn)行結(jié)果表明,改造不僅很好地解決了生產(chǎn)故障的問題,而且解決了由于排風(fēng)機(jī)排氣和母液水回用夾帶PVC樹脂顆粒使得母液水處理難度加大的問題,保證了清潔生產(chǎn)。