
在金牛化工股份公司聚氯乙烯生產(chǎn)過程中,VCM單體在聚合釜中進(jìn)行懸浮聚合。生成PVC懸浮液,該懸浮液進(jìn)入汽提塔脫去VCM氣后,形成含水量68%~75%的PVC漿料。在物料進(jìn)入干燥床之前,必須進(jìn)行脫水處理,使PVC含水量控制在25%以下。完成脫水工藝的關(guān)鍵設(shè)備便是離心機。目前,國內(nèi)廠家多采用螺旋沉降式離心機,該廠所用螺旋沉降式離心機產(chǎn)于英國Thomas Broadbent&Sons公司,單臺處理能力10000kg/h。該離心機作為23萬噸/a PVC生產(chǎn)裝置的主要設(shè)備,于1999年5月投入使用。該種離心機在投入生產(chǎn)以來,以其操作簡便,運行彈性大,性能穩(wěn)定,易損件少,拆裝容易等頗受好評,完全能夠滿足生產(chǎn)需要。但在生產(chǎn)過程中,也暴露出一些問題,常見的問題是離心機的異常振動。下面就離心機的結(jié)構(gòu)、性能參數(shù)和生產(chǎn)中的異常振動情況進(jìn)行分析和闡述。
1 離心機主要技術(shù)參數(shù)
離心機的主要技術(shù)參數(shù)如下:
規(guī)格:1000×1500mm。
處理能力:10t/h(出口水分≤25%Wb)
電機功率:195kW
電機轉(zhuǎn)速:1500rpm 4極
轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速:1300r/min
差速器差速比:39:1
主軸承潤滑油流量:1~3L/min
振動探測器振動速率:≤20mm/s
設(shè)有主軸承油溫、主軸承潤滑油流量、振動速率、扭矩和過載保護(hù)探測器在線監(jiān)測。任何一個參數(shù)超標(biāo),則離心機保護(hù)性停車。
2 離心機在生產(chǎn)過程中的異常振動現(xiàn)象和原理分析
2.1 離心機在生產(chǎn)中的異常振動現(xiàn)象
以該廠離心機于2007年7月中旬發(fā)生異常振動為例說明:
(1)起初離心機振動曲線突然增大(一般為穩(wěn)定運轉(zhuǎn)值的1.5~2倍)。引發(fā)因素通常為物料流量的波動和開停車時的受力不均勻,同時伴隨有周期性低頻的轟鳴聲,明顯感覺噪聲增大。在相對穩(wěn)定運行時,測得主軸承振動數(shù)值如下:
次數(shù) | 差速器側(cè) | 入料側(cè) | ||||
水平(東) | 垂直 | 水平(西) | 水平(東) | 垂直 | 水平(西) | |
1 | 16.7 | 17.5 | 15.8 | 25.1 | 29.8 | 23.0 |
2 | 16.8 | 15.9 | 17.1 | 25.3 | 31.7 | 27.2 |
3 | 16 | 17.9 | 17.32 | 27.4 | 30.4 | 25.6 |
(2)隨著運行時間的延續(xù),偶爾發(fā)生振動報警并連續(xù)停機(u≥40mm/s)。
(3)振動報警次數(shù)增多,頻率加大,運轉(zhuǎn)情況惡化,離心機被迫停運。
一般從離心機振動曲線突然增大,到被迫停運,經(jīng)驗數(shù)據(jù)表明不超過4天;如果負(fù)荷波動較大,則至多維持運轉(zhuǎn)2天。
2.2 離心機振動原理分析
在生產(chǎn)中,表征離心機振動大小的物理量常用振動烈度。
(1)振動烈度。機器的振動烈度是指回轉(zhuǎn)體旋轉(zhuǎn)過程中,在軸承或機座的特定點、特定方向測得的寬頻(10~1000Hz)振動速度信號的均方根值。單位為(mm/s)。振動烈度與不平衡量有關(guān),也與回轉(zhuǎn)體大小、支承條件、運轉(zhuǎn)情況等有關(guān)系。
(2)機械振動。所謂振動,是一種物理現(xiàn)象,是指描述機械系統(tǒng)運動或位置的量值相對于其平均值隨時間變化的現(xiàn)象。其中機械系統(tǒng)指由質(zhì)量(m)、剛度(k)、和阻尼(c)各元素所組成的系統(tǒng)。
按振動產(chǎn)生的原因分類,機械振動可分為:自由振動、受迫振動、參數(shù)振動和自激振動四類。
(3)離心機是一種回轉(zhuǎn)機械。在理想情況下,回轉(zhuǎn)體旋轉(zhuǎn)時與不旋轉(zhuǎn)時,對軸承產(chǎn)生的壓力是一樣的。這樣的回轉(zhuǎn)體是平衡的回轉(zhuǎn)體。但工程中的各種回轉(zhuǎn)體,比如離心機轉(zhuǎn)鼓,螺旋輸送器等零部件,由于材質(zhì)的不均勻或毛坯缺陷,在加工或裝配中產(chǎn)生的誤差,使得回轉(zhuǎn)體在以一定的轉(zhuǎn)速w旋轉(zhuǎn)時,其上每個微小質(zhì)點產(chǎn)生的離心慣性力不能相互抵消。這樣,以交變的離心慣性力為激勵,通過軸承作用于機械及其基礎(chǔ)上,就產(chǎn)生了振動。因此,離心機的振動是由離心慣性力引起的受迫振動。
3 引發(fā)離心機異常振動常見的原因
(1)基礎(chǔ)的緊固螺栓松動。
(2)離心機進(jìn)料波動。
(3)離心機經(jīng)過長期運轉(zhuǎn),在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁或螺旋輸送器葉片上附著一層沉積的PVC物料垢層,從而造成離心機動平衡的喪失。
(4)離心機在運轉(zhuǎn)過程中,通過電機帶動皮帶輪旋轉(zhuǎn),皮帶輪通過轉(zhuǎn)鼓將扭矩傳遞給差速器外殼;差速器輸出軸以一定的速比將扭矩傳遞給螺旋輸送器。螺旋輸送器葉片不斷地將沉積在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁的PVC固體物料刮下并推入濾餅出口。在此過程中,螺旋輸送器一直受到來自PVC固體物料的軸向力,此軸向力是通過來自皮帶輪側(cè)的推力軸承來平衡的。在長期運轉(zhuǎn)過程中,特別是在變負(fù)荷工況條件下運行時,極易造成推力軸承的磨損。如果推力軸承磨損量達(dá)到一定程度,會造成螺旋輸送器的軸向串動,從而引發(fā)異常振動。
(5)在螺旋輸送器傳動軸和轉(zhuǎn)鼓頭之間安裝有滑動銅套,該銅套外壁與轉(zhuǎn)鼓頭內(nèi)壁為過盈配合,隨轉(zhuǎn)鼓同速旋轉(zhuǎn)。該銅套與螺旋輸送器傳動軸之間存在速度差,形成一對摩擦副。在長期運轉(zhuǎn)過程中,該銅套的磨損量逐漸增大。該磨損量達(dá)到一定程度,會造成螺旋輸送器和轉(zhuǎn)鼓的同軸度變差,從而也引發(fā)異常振動。經(jīng)驗表明,該銅套為易損件,應(yīng)該每年更換。
(6)主軸承的磨損也會造成離心機振動增大。
4 異常振動的原因及故障部位的判定
既然離心機常見異常振動的誘因有上述幾種,那么具體到上文所述離心機的振動值的增大,確切原因是什么呢?結(jié)合其他數(shù)據(jù),逐個進(jìn)行分析判斷。
首先,可用力矩扳手,對地腳螺栓是否松動,預(yù)緊力是否均勻,做逐個確認(rèn)。現(xiàn)場測試結(jié)果,表明地腳螺栓未松動,預(yù)緊力均勻,該原因可以排除。
第二,由離心機進(jìn)料流量計顯示數(shù)值和離心機主電機電流顯示值,表明離心機進(jìn)料未波動。
第三,將離心機進(jìn)料操作暫停,改為沖水操作,2小時后,振動數(shù)值仍在不正常范圍,未見好轉(zhuǎn)跡象。這表明:離心機轉(zhuǎn)鼓或螺旋輸送器上新粘附PVC物料頑固性垢層的可能性不大;若有垢層也是以前在運行中逐漸粘附的,這在影響離心機振動的多種因素中不是關(guān)鍵性的。
第四,主軸承的溫度:進(jìn)料側(cè)56℃,差速器側(cè)53℃,與振動值在正常范圍時相比,未見明顯升高。故主軸承磨損的可能性也可排除。
推力軸承的磨損量以及滑動銅套的磨損量是否超標(biāo),必須將離心機解體后才能進(jìn)一步判斷。
5 拆檢離心機的現(xiàn)象及測量數(shù)據(jù)
按照“離心機檢修操作規(guī)程”和以往的經(jīng)驗,對離心機進(jìn)行解體,并對相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行測量。
(1)推力軸承有明顯磨損,磨損量達(dá)0.06mm。同時發(fā)現(xiàn)軸承壓蓋和皮帶輪之間在緊固狀態(tài)下間隙為零。也就是說,在運行狀態(tài)下,推力軸承和軸承壓蓋之間可能存在軸向間隙,從而有可能引發(fā)螺旋輸送器的軸向串動。
(2)分別測量滑動銅套內(nèi)徑和相對應(yīng)的螺旋輸送器傳動軸外徑的尺寸,獲得銅套間隙尺寸為:差速器側(cè)δ=0.93,入料側(cè)δ=1.4,明顯大于標(biāo)準(zhǔn)上限值0.5,顯然兩側(cè)銅套磨損量均過大。
(3)在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁和螺旋輸送器葉片上發(fā)現(xiàn)有頑固性PVC物料垢層,厚度約0.8~1.2mm,分布較均勻,但清理困難。
(4)主軸承未見磨損。
(5)其他傳動件包括差速器未見異常。
6 維修過程
針對離心機在拆檢過程中發(fā)現(xiàn)的問題,進(jìn)行了如下如理:
(1)對主軸承和差速器進(jìn)行清洗檢查,并更換差速器內(nèi)齒輪油。
(2)清理轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁和螺旋輸送器葉片上的PVC物料垢層。
(3)更換推力軸承2套,另外在安裝過程中發(fā)現(xiàn)軸承壓蓋在緊固狀態(tài)時與皮帶輪間隙太?。s0.04mm)。為了確保運行狀態(tài)下推力軸承外圈被頂緊(在充分考慮了各材料線膨脹量的前提下)對軸承壓蓋內(nèi)表面進(jìn)行了車削加工,使上述間隙增大到0.2mm左右。
(4)更換差速器側(cè)和進(jìn)料側(cè)銅套并進(jìn)行機械加工,使銅套內(nèi)徑與相應(yīng)的螺旋輸送器傳動軸外徑間的間隙,控制在0.5mm經(jīng)驗值以內(nèi),并涂抹足夠的EP2潤滑脂。
(5)按相應(yīng)的順序?qū)Ω髁悴考M(jìn)行回裝。
(6)更換主軸承油箱內(nèi)潤滑油。
7 試運行情況
離心機檢修完成后,進(jìn)行了試運行。在控制主電機電流165A條件下運行6小時,振動數(shù)值如下:
次數(shù) | 差速器側(cè) | 入料側(cè) | ||||
水平(東) | 垂直 | 水平(西) | 水平(東) | 垂直 | 水平(西) | |
1 | 4.2 | 5.1 | 4.5 | 6.3 | 7.0 | 6.7 |
2 | 4.4 | 4.9 | 5.0 | 7.0 | 8.2 | 7.3 |
3 | 5.0 | 5.2 | 4.6 | 7.4 | 7.9 | 6.8 |
從上表可以看出,檢修后離心機振動數(shù)值明顯減小,并在正常范圍以內(nèi)。
8 結(jié)束語
振動異常是離心機的常見故障,也是所有轉(zhuǎn)動設(shè)備不可回避的問題。此次檢修,使離心機運行狀況大為改觀,取得了明顯的效果,達(dá)到了預(yù)期的目的,并且在隨后的生產(chǎn)運行中,狀態(tài)穩(wěn)定,未發(fā)生振動超標(biāo)現(xiàn)象。同時,該問題的解決也為類似的問題提供了思路。